Assemblage

Rencontre à Vallauris avec Vertige et Ritonb du forum mk-fr.info... et conséquences!

Hier, samedi 15 mai 2010, j’ai fait le dépla­ce­ment à Val­lau­ris pour ren­con­trer deux co-listiers du forum www.mk-fr.info.Ceux-ci volent tous les samedi dans un champ qui a l’avantage d’avoir une herbe très haute, fai­sant mate­las en cas de chute d’objets volants.

Ce dépla­ce­ment avait pour but en ce qui me concer­nait de voir ENFIN voler deux Mikro­kop­ter “en vrai”. J’ai pu aussi beau­coup dis­cu­ter avec les deux las­cars, et pré­sen­ter ma réa­li­sa­tion. Celui-ci abien plus, ce qui n’a pas empê­cher de remar­quer quelques erreurs de concep­tion, la prin­ci­pale étant le manque de rigi­dité en rota­tion de mes bras. D’après Ver­tige, cela ren­dra le Mk instable, et il faut que je cor­rige ça avant mon pre­mier vol, car j’aurai bien assez de dif­fi­cul­tés comme ça.

J’ai donc repris la concep­tion de cer­taines par­ties de Blue Djinn (oui, c’est le petit nom que je lui ai donné, de Blue, bin, parce qu’il est bleu, et Djinn, du nom que donnent les arabes aux esprits etelfes du désert) suite aux remarques per­ti­nentes. Le résul­tat de mes cogi­ta­tions est le sui­vant:
– ajout d’un bord de fuite à mes barres pour réduire la résis­tance au vent et les tur­bu­lences, mais aussi pour pas­ser mes cables; la dis­cus­sion avec l’ancien pilote d’avion qu’est Ver­tige m’a donné des idées. C’est de la simple cor­nière en PVC col­lée à la cyano à l’arrière (par rap­port au souffle de l’hélice) de mes tubes. Le résul­tat est un pro­fil en forme de goutte, par tout à fait opti­mal (c’était trop lourd de faire mieux), mais cor­rect. Pas encore testé sur ma souf­fle­rie per­son­nelle (le toit ouvrant de ma Smart).
– modi­fi­ca­tion de mes sup­ports de moteurs, qui étaient moches et pas assez rigides; j’ai repris mon idée ini­tiale de pinces d’électricien, calées sur mon bord de fuite pour les empê­cher de tour­ner, ça a l’air de mar­cher. Rien que cette modi­fi­ca­tion me fait gagner 80 grammes, ce qui com­pense en par­tie le sur­poids des bord de fuite.
– ajout d’un appui anti-rotation pour mes barres: la forme défi­ni­tive est encore un peu à l’étude, mon pro­blème étant de faire simple, car se taper 8 fois de suite des pièces com­pli­quées, c’est tou­jours galère.
– j’ai décidé de com­man­der une pla­tine de connexion de BL-ctrl: ça per­met de gagner du poids en rédui­sant les câbles, et c’est plus propre.
– confir­ma­tion, tou­jours suite à mes dis­cus­sions d’hier, que le prin­cipe d’un double rail cou­lis­sant pour fixer la bat­te­rie et l’appareil photo est une bonne idée. Cela per­met de faire avan­cer ou recu­ler ceux-ci pour équi­li­brer les masses.

Vous allez me dire qu’à force de modi­fier des trucs, je ne suis pas prêt de voler. Ce n’est pas faux, mais je pré­fère faire les choses cor­rec­te­ment sans m’emballer. Pour construire un Mk, il faut beau­coup de temps, pourle cas­ser un 1/10ème de seconde suf­fit, donc je veux que mon engin volant enfin iden­ti­fié ait au moins une chance de voler sans pro­blème avant de faire s’envoler un truc incontrôlable.

Quelques pho­tos:

Réflexion avant action. Le crâne rouge, c'est le coup de soleil pris sur le terrain (enfin du soleil, on ne vas pas se plaindre!), ce n'est pas du à la carburation cérébrale.

Réflexion avant action. Le crâne rouge, c’est le coup de soleil pris sur le ter­rain (enfin du soleil, on ne va pas se plaindre!), ce n’est pas dû à la car­bu­ra­tion cérébrale.

Un longeron modifié avec le profil de PVC.

Un lon­ge­ron modi­fié avec le pro­fil de PVC.

Vu du profil obtenu. La photo n'est pas terrible, mais elle donne bien l'idée du profil en goutte que je voulais obtenir. c'est un compromis imparfait entre l'idéal aérodynamique, le poids et l'encombrement. Le tube d'alu qu'on voit à l'intérieur ne fait que 5 cm, et ne sert qu'à renforcer les extrémités en cas de choc.

Vu du pro­fil obtenu. La photo n’est pas ter­rible, mais elle donne bien l’idée du pro­fil en goutte que je vou­lais obte­nir. C’est un com­pro­mis impar­fait entre l’idéal aéro­dy­na­mique, le poids et l’encombrement. Le tube d’alu qu’on voit à l’intérieur ne fait que 5 cm, et ne sert qu’à ren­for­cer les extré­mi­tés en cas de choc.

Le support moteur en cours de montage. Ce sont trois pinces de tubes électriques collées entre elles, puis renforcées par deux clous enfoncés en travers. Les trous latéraux sont un peu ovalisés au fer à souder pour adapter l'écartement de ceux-ci à celui des vis du moteur. C'est pas beau, mais ça tient. Sur les côtés, on devine le velcro de sécurité.

Le sup­port moteur en cours de mon­tage. Ce sont trois pinces de tubes élec­triques col­lées entre elles, puis ren­for­cées par deux clous enfon­cés en tra­vers. Les trous laté­raux sont un peu ova­li­sés au fer à sou­der pour adap­ter l’écartement de ceux-ci à celui des vis du moteur. C’est pas beau, mais ça tient. Sur les côtés, on devine le vel­cro de sécurité.

Le moteur monté sur son support. Deux autres pinces attendent leur tour. EN les voyant, on comprend que le vieil fanatique de Lego que je suis ne pouvait que craquer!

Le moteur monté sur son sup­port. Deux autres pinces attendent leur tour. En les voyant, on com­prend que le vieux fana­tique de Lego que je suis ne pou­vait que craquer!

Le moteur monté sur le bras et branché. La connexion des câbles n'est pas très aérodynamique, ni élégante, mais c'est vraiment petit et c'est difficile de faire mieux en gardant des connecteurs. La solution serait de souder les câbles bout à bout, mais il faut que ça reste démontable.

Le moteur monté sur le bras et bran­ché. La connexion des câbles n’est pas très aéro­dy­na­mique, ni élégante, mais c’est vrai­ment petit et c’est dif­fi­cile de faire mieux en gar­dant des connec­teurs. La solu­tion serait de sou­der les câbles bout à bout, mais il faut que ça reste démontable.

Le moteur monté sur le bras vu de l'autre côté (oui, c'est comme les Harley Davidson, il y a un côté plus joli que l'autre!). J'ai enlevé le velcro de sécurité pour montrer comment les pinces se calent sur le bord du profil et ne tournent plus. Pour info, il faut près d'un kilo de traction pour arracher la pince du bras, t le velcro double au moins la résistance. Théoriquement, cette fixation résiste donc à 8G.

Le moteur monté sur le bras vu de l’autre côté (oui, c’est comme les Har­ley David­son, il y a un côté plus joli que l’autre!). J’ai enlevé le vel­cro de sécu­rité pour mon­trer com­ment les pinces se calent sur le bord du pro­fil et ne tournent plus. Pour info, il faut près d’un kilo de trac­tion pour arra­cher la pince du bras, et le vel­cro double au moins la résis­tance. Théo­ri­que­ment, cette fixa­tion résiste donc à 8G.

Vision en perspective pour voir le profil, le support moteur et les câbles. A part les prises qui pendouillent, c'est assez propre. Et pas trop compliqué à réaliser. Le poids est de l'ordre de 25 grammes par bras (soit deux grammes quand même), mais j'ai gagné 80 grammes en modifiant les supports moteurs.

Vision en pers­pec­tive pour voir le pro­fil, le sup­port moteur et les câbles. A part les prises qui pen­douillent, c’est assez propre. Et pas trop com­pli­qué à réa­li­ser. Le poids est de l’ordre de 25 grammes par bras (soit 200 grammes quand même), mais j’ai gagné 80 grammes en modi­fiant les sup­ports moteurs.

A l'autre extrémité des câbles, la prise triple qui se connecte sur la platine centrale. Les prises mâles correspondent à un moteur, l'autre moteur a des prises femelles, pour éviter de les inverser.

A l’autre extré­mité des câbles, la prise triple qui se connecte sur la pla­tine cen­trale. Les prises mâles cor­res­pondent à un moteur, l’autre moteur a des prises femelles, pour éviter de les inverser.

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